正压反吸风袋式除尘器锁风装置的技术改进
1、前言
1号矿热炉容量为6300KVA,属半封闭式硅铁合除尘布袋www.gqchuchenqi.com除尘骨架金矿热电炉。公司出于环境治理的需要,于2006年在1号矿热炉上增加了一台LKF460-2×5型正压反吸风袋式除尘器。除尘器自投入使用以前,除尘效果良好。美中不足是除尘器的卸灰口处有往外冒灰的现象,不仅造成了除尘器附近的二次污染,也使有经济价值的硅粉得不到有效的回收。
2、原因分析
该除尘器灰斗下口采用钢性叶轮给料机进行锁风。当除尘器在运转时,钢性叶轮给料机会不间断的转动卸灰。众所周知,当钢性叶轮给料机叶轮磨损后,在转动时不能完全密封。由于除尘器采用的是正压型式,微细粉尘就会从转动的叶轮缝隙处随气体喷出,造成了在卸灰口处有二次扬尘的现象。
3、解决措施
(1)当时除尘器在设计时考虑人工运灰,钢性叶轮给料机下口距地面的留有3米左右空间便于接料和运料。经过现场研究,决定在给料机的下口增加一只存料仓,利用存在料仓里的粉尘来达到锁风作用。
存料仓内约有2小时的存料量,当存料仓内的硅粉达到一定高度时,将存料仓下面的手动插板阀打开,用塑料袋将硅粉装满运走,便于集中后一起出售。
(2)除尘器内的压力较大,在钢性叶轮给料机的上下接口采用石棉绳填充不能完全密封,改用橡胶垫片加以密封,确保接口密封严实,不向外冒灰。
4、改进效果
经过以上改造,除尘器卸料口处的冒灰现象从根本上得到了解决,避免了除尘器的二次扬尘,改善了除尘器周边的工作环境。
5、总结经验
通过此次除尘器卸灰口锁风装置的技术改造,为今后除尘器卸灰口锁风问题的设计开拓了新的思路。
(1)卸灰口的锁风装置尽量采用双级锁风,当第一级锁风装置卸料时,由第二锁风装置进行锁风;当二级锁风装置卸料时,由第一级锁风装置实现锁风。弥补单级锁风装置在卸料时不能完全锁风的缺陷,能实现完全密封状态。保证除尘器最佳运行效果。
(2)今后设计时可根据用户需要考虑自动卸料输送装置代替人工卸料,进一步减少工人劳动强度。
(3)采用自动卸料输送装置时,在存料仓内增设料位仪,可使后续的输送设备实现有料则送,无料则停的功能,避免了以往输送设备大部分处于无用功运行模式,达到节约能耗的目的。
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